據悉,煤粉的水分較大,會構成煤粉的流動性較差,使螺旋秤產生結塊,致使其喂煤不穩定,產生斷煤與沖煤的情況。根據不同情況,解決的辦法有:
1、煤粉水分指標偏大:
某公司煤粉控制指標為出磨水分≤4%,實際出磨水分為0.8%~2.5%,由于公司有個別基地粉磨煙煤之時產生了除塵器燒壞袋子的狀況,因此該司要求出磨溫度控制在70℃以下,而實際的溫度通??刂圃?0~65℃。出磨的溫度較低使得煤粉的水分增加,煤粉的流動性差。
針對此情況,技術人員對出磨溫度做了調整,要求操作員將出磨溫度嚴格控制在70~76℃,以降低煤粉水分;定期檢查CO濃度檢測系統和CO2自動噴射系統,確保檢測及滅火系統工作準確有益,防止袋除塵器燒袋子,不能因為怕燒袋子而放寬對煤粉水分的控制。
2、雨水進入袋室:
煤磨袋除塵器沒有雨棚,頂部蓋板密封成果差,沒有按照規定的使用周期更換布袋,振打反吹方式不合理,袋除塵器壓差高,達3000Pa,袋除塵負壓增大,增加了頂部蓋板密封之處的吸力,下雨之時雨水容易被吸入袋室,糊袋子,結塊的煤粉進入到煤粉倉,在錐部下料管處堵塞,出現斷煤沖煤情況。
該司技術對此做出整改,更換一整批布袋,改變振打反吹方式,壓差下降到2000Pa,使用越佳的密封材料密封好袋除塵器頂蓋,然后在頂蓋上增加一層防雨帆布。通過一系列的措施防止水分進入袋除塵器,改善螺旋秤的送煤情況。
3、壓縮空氣帶入水分:
壓縮空氣水分含量大,當使用壓縮空氣輔助流動時,水分進入煤粉倉,容易在煤粉倉錐體處造成煤粉結塊和壁面結塊,導致給煤不穩定。為此,該公司將壓縮空氣罐的排水頻率從每班2次增加到每班4次。對空壓機、干燥器三組及管道氣源進行維護檢查,確保其正常運行。
為了減少壓縮空氣水分的進入并降低對助流電磁閥隔膜的損壞概率,在螺旋秤正常工作條件下,應盡可能不使用助流裝置,但僅在必要時使用。
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