目前,轉子秤雖然能夠實現遠距離多彎頭等復雜管路的穩定喂煤,但仍然需要設計者對煤粉管路進行仔細設計,通過對設備以及喂料小倉的檢查,煤粉倉及緩沖小倉助流裝置運行正常,檢查每個閥門參數設置正常進行工作。雙補償器的垂直度安裝誤差較大,每條線兩個秤垂直安裝的誤差分別是為12mm與20mm,導致物料卸料存在角度,可能引起卸料不暢。轉子與密封板間隙為0.3mm,在正常范圍內(0.2~0.4mm)。秤體出口粉煤管道有些晃動,沒有固定牢靠。針對以上問題采取如下措施∶
?。?)調整轉子上表面與頂板間隙到越小值(0.2mm),防止喂料風從間隙中向下料管回竄,妨礙物料進入秤體,從而造成喂料的波動。
?。?)將助流壓縮的空氣壓力由500kPa調整到280kPa,緩沖了小倉助流的時間由原來設置的吹氣3s,間隔7s,修改成為吹氣3s,間隔1s,縮短噴吹的間隔時間,增加噴吹的頻率,同時降低噴吹壓力,規避了壓力過大影響下料。大煤粉倉倉錐部的環吹助流從吹氣2s,間隔3s,修改為吹氣2s,間隔1s。緩沖倉攪拌器從Imin開,8min關,修改為10h開,10s關,基本處于常開狀態,以加強對物料的攪拌,保持料流流暢。將轉子秤計量載荷阻尼周期改為14s,規避了由于轉速改變引起的卸料峰值,進一步降低由于料流波動引起的計量波動,提高其穩定性。
?。?)小倉上部的雙補償器垂直度安裝誤差均調整在5mm以內。
?。?)加強對煤粉水分的控制,收塵器下取樣對煤粉水分進行分析,基本控制在0.85%以下。進一步檢查壓縮空氣,保持空壓機及冷干機的穩定工作,防止在空氣助流時將水分帶到煤粉中,導致煤粉含水量增加,出現結露或下料不暢。
?。?)固定秤體出口煤粉管道,避免其移動或晃動。
調整后的效果:
該窯尾的轉子秤調整完成后,負荷率在80%~120%之間,伴隨倉位的變化,負荷率也在小幅度內變化,但整體計量輸送很穩定;電動機轉速也有所控制,即使喂煤量達到12th,轉速也基本維持在1650r/min以下。
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